logo
Bericht versturen
Thuis Gevallen

Het geval van de intermitterende miss-step van de JGB37-520 encoder motor

Certificaat
China Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. certificaten
China Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. certificaten
Ik ben online Chatten Nu

Het geval van de intermitterende miss-step van de JGB37-520 encoder motor

July 14, 2025
De zaak van de intermitterende misstap van de JGB37-520-encodermotor
Een 72-uurs onderzoek naar de oorzaak
Auteur: University RoboMaster ECU Team
Datum: 14 juli 2025
  1. Symptoom
    20 december 2024, tijdens het afstemmen van onze 2025 RoboMaster infanterie robot:
    • Bij 1,5 m/s sprint in rechte lijnen dreef de robot elke 3,5 m 3 ̊5 cm recht.
    • Bij drijven, de rechter JGB37-520 (12 V, 30:1, AB-encoder) snelheid daalde met 15%; linker wiel normaal.
    • Het opnieuw opstarten van de STM32F407-master verborg het probleem voor ~ 30 s, waarna het terugkwam.
    • Motortemperatuur 35 °C, stroomvoorziening 12,1 V, geen over- of onderspanningsalarm.
  2. Aanvankelijke controles
    Stap. Actie. Resultaat. Conclusie.
    Ik wil dat je meegaat. Ik wil dat je meegaat.
    1 Swap links/rechts motoren Drift richting volgt motor motor specifieke kwestie
    2 A/B golfvormen. 03.3 V vierkante golven schoonmaken. Encoder hardware OK.
    ♫ 3 ♫ Loop in open lus (encoder losgekoppeld) ♫ Geen drift ♫ Probleem in gesloten lus
    4 PID wordt onmiddellijk verzadigd met 100% vals doel niet bereikt
  3. Analyse van de oorzaak
  4. Ground-bounce in gedeelde bedrading
    De motor en de encoder GND delen een 30 cm lange lintkabel (motor AWG20, encoder AWG28).
  5. MCU-filter te smal
    STM32 TIM-invoerfilter ingesteld op 0,1 μs → spike edges geteld als geldig → 2 ¢ 3 extra pulsen → PID vermindert PWM → echte stilstand.
  6. Triggertoestand
    Gebeurt alleen bij PWM > 80% en motorstroom > 1,2 A; bij tests bij lage snelheden is dit nooit weergegeven.
  7. Fixes
  8. Herkabelen.
    • Scheid 24 AWG-twisted pair voor encoder 5 V & GND, fysiek weggeleid van stroom.
    • 100 μF + 0,1 μF ontkoppeling aan de motorterminal om de grondbounce te elimineren.
  9. MCU-parameters
    • TIM-filter uitgebreid tot 1 μs.
    • Activeer 3 uur digitale storing.
  10. Beveiliging van software
    • Om de 1 ms wordt gecontroleerd “impulsverhoging × versnellingsverhouding” snelheid; afwijking > 5% “flag “encoderfout” “terugkeren naar open lus gedurende 50 ms en vervolgens opnieuw synchroniseren.
  11. Verificatie
    • 100 m heen en weer met 2 m/s onder volle lading: nul drift.
    • 48 uur burn-in (willekeurig 80-100% PWM): geen foutgetallen.
    • Zeven wedstrijdwedstrijden, in totaal 3,6 km: geen sprint drift.
  12. Lessen geleerd
  13. De encoder ziet er goed uit ≠ de signaalketen is goed ≠ de grondbounce is de stille moordenaar.
  14. Bij PWM > 80% kan de JGB37-520 1,5 A trekken.
  15. Voeg altijd software escape toe: gesloten-loop systemen hebben “sensor lost” open-loop safe” logica nodig.
Het ECU-team heeft deze oefening omgezet in de JGB-Series Wiring Checklist V2.1, nu verplicht voor elke toekomstige bot.
Contactgegevens
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

Contactpersoon: Mrs. Maggie

Tel.: 15818723921

Fax: 86--29880839

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)